Share

Опыт реализации технологии полимерного заводнения

Опыт реализации технологии полимерного заводнения

  • 18.10.2022
  • News
  • Комментарии к записи Опыт реализации технологии полимерного заводнения отключены

На примере месторождения «Нуралы» ТОО «СП «Казгермунай» изучали участники встречи Интеллектуального клуба, прошедшей на базе КМГ Инжиниринг.

Спикером выступил Арман Ахметов, ведущий инженер по моделированию месторождений ТОО «СП «Казгермунай». Он рассказал об основных проблемах объекта проведения работ, этапах реализации проекта ПЗ, проведенных исследованиях, причинах остановки ПЗ и текущих обстоятельствах после остановки, а также поделился предположительным теоретическим явлением «постэффект».

По словам спикера, основными сложностями разработки 1-го объекта м. Нуралы были высокая степень расчлененности и наличие промытых высокопроницаемых каналов, и непроизводительная закачка воды.  Одним из способов решения трудностей разработки стало применение полимерного заводнения, которое позволило заблокировать каналы с низким фильтрационным сопротивлением и перераспределить потоки фильтрации, тем самым обеспечило более равномерное распределение фронта вытеснения закачки. Увеличение степени охвата заводнения по вертикали в пласте приводит к увеличению добычи нефти, следовательно, улучшает показатели КИН.

В своем выступлении А.Ахметов рассказал об этапах реализации полимерного заводнения на рассматриваемом месторождении. Детально ознакомил участников с технологией ПЗ, с режимами закачек, с примененными концентрациями и вязкостями полимерного раствора.  Отдельно остановился на параметрах использованных подземных и артезианских вод. Опыт КГМ еще раз показал, что переход на использование артезианской воды позволил снизить концентрацию полимерного раствора с 2000 до 400 ppm, при этом увеличив вязкость полимерного раствора в 2 раза и сократив расходы сухого порошка в 2,5 раза.

По мнению спикера, анализ результатов промысловых геофизических работ и трассерных исследований за период реализации ПЗ показывает, что в результате продолжительной закачки полимерного раствора в высокопроницаемых зонах продуктивного пласта участка ПЗ образовался «внушительный полимерный экран», который закупорил каналы с высокой проницаемостью и способствовал перераспределению потоков фильтрации.

Проект ПЗ был прекращен 31-го декабря 2019 г. с переходом на закачку пластовой воды. В октябре 2020 г. была создана рабочая группа, состоящая из экспертов от КМГ, КМГИ и КГМ, которая занималась оценкой влияния отключения ПЗ и коллегиально разработала условия и рекомендации дальнейших действий на участке ПЗ. Например, согласно протокольному условию рабочей группы, «если кривая добычи нефти участка будет ниже отметки «кривая постэффекта» в течение 3 мес. подряд, то необходимо рассмотреть применение технологии МУН». С того момента специалистами ТОО СП «Казгермунай» проводится специальный постоянный мониторинг динамических показателей добычи участка ПЗ. Мониторинг показывает, что значимых отклонений от принятых «норм» рабочей группы не наблюдается, за исключением некоторого периода сентября 2022 г. Среднемесячный показатель дебита участка в этом периоде приблизился к отметке кривой «критерий постэффекта».

— «Некоторые эксперты спрогнозировали неминуемое замещение полимера водой в пространстве от нагнетательных скважин в сторону добывающих скважин, и ими были представлены гипотетические сроки, когда такие негативные явления случаются. Однако, явных прорывов воды в сторону добывающих скважин до настоящего времени не зафиксировано. Продолжается наблюдение», — поделился докладчик.

Анализируя итоги, проведенных исследований, было отмечено, что среди множества примеров остановок ПЗ, опыт компании КГМ является прецедентом, который не имел плачевных негативных последствий непосредственно сразу после прекращения полимерного заводнения. В случае если произойдут какие-либо ухудшения показателей динамики добычи, то оно, вероятнее всего, предстоит в неопределённом будущем.

«Условный постэффект подтверждается результатами проведенных исследований, а именно: трассерных исследований; промысловыми геофизическими исследованиями (ГИС-К); оценкой выхода полимера в добываемой жидкости. На текущий день, объем общей дополнительной добычи нефти от применения технологии ПЗ составляет 251 596,3 тонн, из них 80 523,5 тонн. было получено после остановки ПЗ. За весь период реализации проекта было закачено 843 тонн сухого порошка. Таким образом, средний показатель дополнительной добычи нефти на 1 тонну полимера составляет 298,4 тонн. Текущая компенсация отбора жидкости закачкой на участке ПЗ составляет 72,5%, накопленная компенсация 96,6%. Согласно общепринятым условиям рабочей группы по ПЗ, добыча нефти на участке не опускалась ниже линии КПЭ три месяца подряд, в связи с этим можно считать, что на участке ПЗ продолжает действовать ранее закаченная полимерное тело, — заключил спикер в своем выступлении».

Справочно:

Интеллектуальный клуб был запущен в 2020 году при поддержке АО НК «КазМунайГаз». В рамках данного клуба проведено 16 встреч с участием работников АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО: «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «СП Казгермунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Казахтуркмунай», ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Урихтау Оперейтинг», а также ТОО «КМГ Инжиниринг».

Поделиться сообщением: